桂林橡机按照集团公司精神,深入推进持续改进工作近五年时间,取得了显著效果。在全面深化开展世界级制造持续改进工作之际,该厂全员参与,发挥团队精神,从技改入手,保证生产安全,最大限度减少浪费,降低成本。
2011年以来,桂林橡机发动全厂员工参与到提案活动中,1至11月共完成改善提案4483条。每月人均约0.4条。共收集优秀提案304条,经评审,其中101条获得厂级一、二、三等奖奖励。为全厂累计创造或节约金额约为500多万元。
例如技改提案《滚齿机的漏油改善项目》就是员工提出的最典型的技改持续改进案例。该厂金工车间一工段的一台滚齿机,在加工小直径工件时,刀架下传动轴的润滑油不能回油池,这样设备运转8小时后,漏掉的润滑油就有将近一桶,每桶油价值1000余元,一天两班倒,机子将漏掉2000多元的油。这问题一直以来都没有得到根本上的解决,自从开展持续改进工作之后,生产部员工根据生产实际做出假想:如果在刀架的最下方传动轴制作一个接油盒,然后在接油盒的底部加工一个回油孔,用一根管子把油盒内的油接到回油池,这样就能防止漏油造成的损失,一个齿轮加工需要将近三个班,这样长久下来,节约下来的成本将会是一笔不小的数目。如此实施后果然取得了令人满意的效果。
在桂林橡机像这样的改善提案还有很多,通过全员参与,集思广益,他们想出了很多技术改进的办法,打破了以往老旧的模式,不断创新,用细节铸造着未来。